Мобильная версия
Войти

Все форумы
Авиационный
Сослуживцы
Авторские

Куда девают затычки для двигателей ?

 ↓ ВНИЗ

12

моторист
04.03.2008 16:19

Аноним:

Но самое лакомое оборудование - это алюминиевые стояночные колодки - наверное, на цветмет сдают.

24/07/2007 [14:55:25]

А вот это откровение-видать, мне одному колоди стальные все время доставались! :-)
А Су-17М3 с передней заглушкой запускается на раз. Открываются створки доп забора (они же противопомпажные)- и в путь! У нас в Грузляндии спарка раз до полосы дорулила, и тут ее техник удивился-почему конус красный?! Галопом на КПИ понесся, завернули. А так и не заметил экипаж ничего. А в Кюрдамире году в 86-87 движок на запуске угробили-тогда пошла мода вместо истрепавшейся тканево-войлочной окантовки натягивать на заглушку резиновое кольцо из камеры с переднего колеса, этой резиной нулевую ступень и раздолбало. После этого вышла указивка приделать на заглушку палку с красным кружком на конце, типа семафора, чтобы из кабины виден был при установленной заглушке.
Костромич
04.03.2008 22:07
Оченно хорошо запускались с заглушкой на в\з Миг-17, УТИМиГ-15, при открытых дв-льных лючках и наличии мотора с центробежным компрессором, хотя на етих заглушках были предусмотрены "палки с красным кружком на конце, типа семафора...", правда ети "палки"складывались, и обычно находились в нижнем положении, штоб не мешали качественно обслуживать матчасть.
04.03.2008 22:22
Однажды с Быковского АРЗ ушел из ремонта Ил-76, где-то над Раменским открылась крышка багажника и лежавшая там заглушка отправилась в свободный полет. Дальнейшая ее судьба неизвестна, но вроде как по башке никому не заехала. Кому-то на дачу пригодится. Полезная в хозяйстве вещь.
Антей
05.03.2008 01:50
Бывает.
При запуске двигателей Су-24, замотанный опытный техник умудрился оставить заглушку в ВЗ. Двигатель запустился. Только на рулении полезла температура. Удивительно, что НИКТО на запуске не увидел заглушки большой и красной. Движок исправен.

Однажды с Быковского АРЗ ушел из ремонта Ил-76, где-то над Раменским открылась крышка багажника и лежавшая там заглушка...

Однажды (1982 год Зап. Украина)при торможении на подходе к полигону у Су-24 оборвало тормозной щиток. Щиток упал где-то в селе в огороде. Хозяин привез в райвоенкомат и сдал как "потерянную дверку от самолета..."
scorpions
05.03.2008 08:52
Однажды с Быковского АРЗ ушел из ремонта Ил-76, где-то над Раменским открылась крышка багажника и лежавшая там заглушка отправилась в свободный полет. Дальнейшая ее судьба неизвестна, но вроде как по башке никому не заехала. Кому-то на дачу пригодится. Полезная в хозяйстве вещь.

Только по моему не заглушка полетела, а рампу оторвало, и энти 1, 5 тонны упали на краю колхозного пруда распугав ребятишек. Про такое писали в газетах, помню.
Ученый
05.03.2008 09:01
Finn2:
А эти заглушки есть свойство только наших самолетов или на иностранных аналогично? И так-же с собой возят?

Там тоже ставят, но не на всех типах. С-17 на МАКС стоял без оных (как объяснили "аборигены", это разрешено).
Как то видел в хронике на старых В-52 резиновые (надувные) заглушки, по тревоге их сдергивали с земли за тросик, сейчас что-то не припомню как там сделано
05.03.2008 09:50
Уважаемые, на вертолетах ведь тож заглушки применяются.
Сам свидетелем был.Ми-8мтв2. УТП.Борта отгазовали, все в порядке, самый старший авиационный начальник полетел на разведку погоды.Маршрут минут 25.Возвращаются в порт базирования, я ПРП, сидим с РП на вышке, трепемся ниочем.В военной авиации обязательный выебон есть:при возвращении с разведки погоды пройти над полосой на высоте метра три на макс скорости. Я спиной сидел, РП мне, мол у него вроде заглушка в вентиляторе, не успел разглядеть, но пятно красное точно видел, и вроде как в вентиляторе.Чего делать-то будем, как спросить, чтоб на пленке ничего не было?Запрсили температуру масла в главном редукторе, пауза с полминуты, потом запрос на посадку правым малым сразу на стоянку.Правак потом сказал, что стрелка температуры на механическом упоре была, а там упор по моему 120град, уже три года не летаю, не помню, а макс допустимая в редукторе 90. Ну ничего, анализ масла сделали, стружки в масле не обнаружили, визуально трещин на редукторе тоже нет.Инцидент оформлять не стали, хотя летать потом боязно на том борту было.
Пупс
05.03.2008 10:19
Помню курсантами в Тамбовском ВВАУЛ после полетов на УБЛ приходилось чехлить их без всяких стремянок. Курсанты как обезьяны, сидя сверху фюзеляжа натягивали чехлы на кабину. Мастера акробатики умудрялись стоя на фюзеляже дотянуться до движков и воткнуть туда заглушку, главное чтобы в этот момент ветра не было.
05.03.2008 10:39
Ан-2 запускается легко, с фанерными заглужками, только щепки летят.
Hijack
05.03.2008 15:52
А какие заглушки стоят на GE-90 у B-777?
пабло
07.03.2008 07:58
иногда на полосе находили после взлета благодарность от экипажа - охренеть (поцелуй)
neustaf
07.03.2008 10:54
Скобарь:
А бывает, и вываливаются. Один раз заглушка вращалась на двух точках. Но никто ее поправлять не шел, потому как кому охота в дождь и ветер лезть на 2-й двигатель.
-----
а бывают и летают с ними во втором двигатели на 154.
PROEN
07.03.2008 11:10
На Ил-14 в конце смены, зимой, минус 45, уже стемнело, забыли снять заглушку с движка (то бишь ветровой щит) и мой инженер ОТК запустил движок - лопасти винта как-будто кто-то по ним ломом прошелся и дырка в борту. Дырку заклепали, а лопасти заменили комплектом с винта, отработавшего межремонтный ресурс - я же побежал к бортмеханику, который должен был завтра на этом Ил-14 лететь и упросил его записать замечание после полета, чтобы винт заменили. Так и прошло... Отсюда вывод - не торопись!
аноним
07.03.2008 12:54
А на ВСУ ставят заглушки?
АрА.
07.03.2008 13:53
На Ан-12 на ВСУ (ТГ-16) и "спереди" и с "зади" устанавливаются "затычки".
гтд
07.03.2008 13:58
а если спереди снять а сзади нет при запуске задняя вылетит?
Дима-СПб
07.03.2008 14:32
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ

ПРИКАЗ
от 20 мая 1998 г. N 134

О СЕРЬЕЗНОМ ИНЦИДЕНТЕ С САМОЛЕТОМ ТУ-154М RA-85788

19 февраля 1998 года на самолете Ту-154М RA-85788 Калининградского государственного унитарного авиационного предприятия "Калининградавиа" при выполнении рейса 7919 двумя экипажами по маршруту Калининград - Екатеринбург - Новосибирск произошел серьезный инцидент, связанный с отказом двигателя N 2.
На первом участке рейса по маршруту Калининград - Кольцово (Екатеринбург) полет выполнял экипаж в составе командира воздушного судна Рыжко Н.С., второго пилота Тагузова В.А., штурмана Мокшева С.Н., бортинженера Луканина Б.М. На борту самолета находился командир авиационного отряда Щепин В.Н.
На втором участке рейса по маршруту Кольцово - Новосибирск полет выполнял экипаж в составе командира воздушного судна - инструктора Щепина В.Н., командира воздушного судна - стажера Чуканцева И.П., штурмана Онищенко О.В., бортинженера Безака О.Н.
В процессе расследования серьезного инцидента комиссией Уральского регионального управления и дорасследования комиссией авиапредприятия "Калининградавиа" был выявлен ряд серьезных нарушений требований нормативной документации:
- в авиапредприятии "Калининградавиа" на самолете Ту-154М RA-85788 длительное время (более года) использовалась самодельная фанерная заглушка входного канала двигателя N 2, не соответствующая требованиям эксплуатационной документации. При подготовке самолета к полету 19.02.98 инженерно - технический персонал не произвел осмотр входного канала двигателя N 2 в нарушение требований п. 01.144.16 регламента РО-90, в результате чего указанная заглушка не была обнаружена. Кроме того, передача бортового имущества экипажу производилась формально, без фактической его проверки на соответствие перечню в бортовом журнале в нарушение требований п. 4.2.1 НТЭРАТ-94, что также не позволило выявить отсутствие заглушки;
- при выполнении полета по маршруту Калининград - Кольцово после запуска двигателей, последующего выруливания на исполнительный старт и вывода их на номинальный режим с отбором воздуха двигатель N 2 вышел на обороты не более 39%. Экипаж произвел возврат самолета на место стоянки и сообщил о неисправности без записи в бортжурнале. Специалистами авиационно - технической базы (АТБ) было выполнено два запуска 2-го двигателя с проверкой и регулировкой приемистости. Анализ материалов объективного контроля показал, что проведенные регулировки не привели к соответствию времени приемистости двигателя N 2 требованиям РЛЭ. Фактически увеличение времени приемистости до взлетного режима составило более 9 сек. при норме не более 6, 3 сек. (график 8.1.9. РЛЭ Ту-154М).
Наряду с этим, на взлетном режиме имел место заниженный расход топлива - 3333 кг/час по сравнению с расходом в предыдущих полетах - 5400 кг/час. Таким образом, инженерно - техническим персоналом не была установлена и устранена причина неисправности двигателя N 2 и самолет был допущен к вылету с неисправным двигателем.
В полете по маршруту Калининград - Кольцово параметры работы двигателя N 2 отличались от параметров двигателей N 1 и N 3. В частности, на взлетном режиме температура газов на 54 град. C была выше, а обороты компрессора низкого давления на 2% ниже, чем у двигателей N 1 и N 3. В наборе высоты эти отличия составляли 52 град. C и 15%, соответственно. Аналогичное отличие зарегистрировано и по расходу топлива (до 2, 12 т/ч). Кроме того, зафиксировано двукратное самопроизвольное отключение генератора двигателя N 2 в результате изменения частоты вращения привода постоянных оборотов из-за рассогласования между заниженным количеством воздуха, поступающего в двигатель, и величиной его оборотов. Восстановление работы генератора производилось путем уменьшения режима на 12, 5 град. по РУД. В сложившейся ситуации использование эксплуатационных режимов (номинал и взлетный) на высотах более 9500 м не представлялось возможным, так как при этом происходило нарушение газодинамической устойчивости двигателя N 2, сопровождающееся ростом температуры газов, падением оборотов и автоматическим отключением генератора. На конечном этапе набора высоты двигатель N 2 дважды выходил на режимы полного израсходования запасов газодинамической устойчивости с развитием помпажных явлений. Экипажу удавалось предотвратить останов двигателя быстрыми действиями по уменьшению режима работы двигателя, ориентируясь на ограничения по температуре газов.
Несмотря на проявившиеся признаки ненормальной работы двигателя, экипаж принял необоснованное решение на продолжение полета по заданному маршруту.
После посадки самолета в аэропорту Кольцово нарушения работоспособности двигателя N 2 не были предъявлены инженерно - техническому составу и КВС. Щепин В.Н. без выполнения работ по выявлению причины отклонений в работе двигателя принял необоснованное решение на продолжение полета по маршруту Кольцово - Новосибирск. Второй полет по характеру проявления неисправности 2-го двигателя был полностью аналогичен первому на всех этапах полета. Неисправность 2-го двигателя на тех же режимах полета, что и в первом полете, трижды приводила к полному исчерпанию запасов газодинамической устойчивости с развитием помпажных явлений. Действия экипажа при этом отличались от действий экипажа в первом полете тем, что уменьшение режима в градусах по РУД было на порядок меньше и составляло 2, 4 град. (в первом полете - 12, 5 град.), что и привело к падению оборотов двигателя N 2 с 75% до 29, 5% и увеличению температуры газов за турбиной до 695 град. C, вследствие развития помпажных явлений с высвечиванием сигнализации "Опасная температура газов".
Экипаж выключил отказавший двигатель и произвел вынужденную посадку на двух работавших двигателях в аэропорту Кольцово.
Анализом материалов исследований, проведенных в Государственном центре "Безопасность полетов на воздушном транспорте", установлено, что с момента первого запуска двигателя N 2 19.02.98 произошло изменение его характеристик, выразившееся в недопустимо большом времени приемистости (более 18 сек. вместо допустимого РЛЭ - 6, 3 сек.). Наземными работами, проведенными инженерно - техническим персоналом авиапредприятия "Калининградавиа", причина неисправности не была установлена, и неисправный двигатель был допущен к эксплуатации со следующими отклонениями его характеристик от номинальных, оцененных по предыдущей эксплуатации:
- уменьшение оборотов КНД до 15% и расход топлива на 50% на режиме 0, 7 номинала;
- превышение температуры газов на 50 град. при полете на эшелоне;
- развилка рычагов РУД двигателя N 2 до 3/4 диаметра головок по отношению к РУД двигателей N 1 и 3 при полете на эшелоне;
- недопустимо большое время приемистости 2-го двигателя (более 9 сек. при допуске по РЛЭ - 6, 3 сек.);
- недопустимо малые запасы газодинамической устойчивости, не позволившие использовать номинальный и взлетный режимы на больших высотах, вследствие возникновения помпажных явлений (резкий рост температуры газов и падение оборотов, сопровождающихся автоматическим отключением генератора).
В авиапредприятии "Калининградавиа" организация выполнения подготовки самолета Ту-154М RA-85788 к полету проводилась с грубейшими нарушениями требований нормативных документов и технологической дисциплины. Должностные лица авиапредприятия из-за безответственного отношения к своим должностным обязанностям практически самоустранились от их выполнения в полном объеме, в результате чего стал возможным полет с неисправным двигателем.
Низкий профессиональный уровень инженерно - технического персонала не позволил качественно провести поиск и устранение неисправности двигателя N 2, предъявленной экипажем.
При выполнении рейса Калининград - Кольцово - Новосибирск оба экипажа эксплуатировали неисправный двигатель, что не обеспечивало безопасность полетов и требовало незамедлительного его прекращения. Указанные нарушения свидетельствуют о серьезных упущениях в организации летной работы в авиационном отряде, низком профессиональном уровне экипажей, их безответственном отношении к соблюдению мер безопасности при производстве полетов. Командир авиационного отряда Щепин В.Н. в данной ситуации не принял мер по своевременному прекращению полета на самолете с неисправной силовой установкой.
Причина серьезного инцидента с самолетом Ту-154М RA-85788 является следствием:
- неудовлетворительной организации технического обслуживания самолета и безответственного отношения к выполнению должностных обязанностей инженерно - техническим персоналом авиапредприятия "Калининградавиа", выразившихся в использовании самодельной заглушки, не соответствующей эксплуатационной документации, и ее наличии во входном канале двигателя N 2, что привело к потере его газодинамической устойчивости и последующему останову в полете;
- низкого профессионального уровня инженерно - технического персонала, не позволившего выявить и устранить причину неисправности двигателя N 2 перед полетом;
- непрофессионального и необоснованного решения экипажей на продолжение полета с неисправным двигателем.
Приказываю:
1. Начальникам территориальных органов ФАС России довести настоящий Приказ до руководителей авиапредприятий.
2. Руководителям авиапредприятий:
2.1. Обстоятельства и причины серьезного инцидента с самолетом Ту-154М RA-85788 изучить со всем летным и инженерно - техническим персоналом на специальных разборах.
2.2. Сорганизовать с летным и инженерно - техническим персоналом внеочередные занятия по правилам подготовки к полетам, обеспечению вылета и приема - передачи воздушных судов.
2.3. Обеспечить постоянный контроль за комплектностью и техническим состоянием применяемых самолетных и двигательных заглушек и чехлов.
3. Строго указать Генеральному директору авиапредприятия "Калининградавиа" Филипенко В.В. на недопустимость подобных случаев безответственного отношения инженерно - технического и летного состава к своим должностным обязанностям. Принять дополнительные меры по укреплению технологической дисциплины.
3.1. Во изменение п. 6.8 Приказа Генерального директора авиапредприятия "Калининградавиа" от 17.03.98 N 70 "О мерах по устранению недостатков, обнаруженных при расследовании инцидента от 19.02.98" к директору АТБ Крисковцу В.И. за низкий уровень качества технического обслуживания в АТБ принять более строгие меры дисциплинарного взыскания.
3.2. К командиру авиационного отряда Калининградского авиапредприятия Щепину В.Н. за вылет с неисправным двигателем по маршруту Кольцово - Новосибирск и упущения в организации летной работы в авиационном отряде, а также к остальным членам экипажа, выполнявшим полет по маршруту Калининград - Кольцово - Новосибирск с неисправным двигателем и допустившим нарушения при приемопередаче самолета, принять меры дисциплинарного воздействия.
3.3. Ограничиться мерами, принятыми Генеральным директором авиапредприятия "Калининградавиа" в Приказе от 17.03.98 N 70 к остальным должностным лицам инженерно - технического персонала за неисполнение требований нормативных документов.
4. Председателю ВКК ФАС России провести внеочередную аттестацию директора АТБ Крисковца В.И., Главного инженера АТБ Масликова А.Н., Начальника ОТК АТБ Цветаева В.А., командира авиационного отряда Щепина В.Н., КВС Рыжко Н.С. и бортинженеров Луконина Б.Н. и Безака О.Н.
5. Начальнику Управления поддержания летной годности гражданских воздушных судов ФАС России Гипичу Г.Н.:
5.1. Обратить внимание на низкий уровень технического обслуживания в подконтрольных авиапредприятиях.
5.2. При очередном продлении свидетельств эксплуатанта предъявлять более высокие требования к подбору и расстановке кадров в АТБ.
6. Контроль за выполнением Приказа возложить на начальника Управления государственного надзора за безопасностью полетов ФАС России Нерадько А.В.

Директор
Г.Н.ЗАЙЦЕВ
12




 

 

 

 

← На главную страницу

Чтобы публиковать комментарии, вы должны войти на сайт.
Все форумы
Авиационный
Сослуживцы
Авторские

Реклама на сайте Обратная связь/Связаться с администрацией
Рейтинг@Mail.ru